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某型柴油机连杆断裂故障原因分析

2021-06-27 来源:V品旅游网
第39卷(2017)第6期 柴油机 Diesel Engine 一… { 使用维修 { ……一, 。j 某型柴油机连杆断裂故障原因分析 薛颖,宋大为,孙炉钢 (七一一研究所,上海200090) 摘要:简述了某型船用柴油机连杆断裂故障原因的分析过程。结合拆检情况和柴油机修理记录 及运行数据,从外来水“液击”造成连杆弯曲,材料疲劳断裂或应力集中,维修时存在装配缺陷等方 面分析可能的故障发生原因。分析结果表明:材料疲劳断裂或维修时装配缺陷是造成连杆下端盖 断裂,引起其它部件二次损坏的原因。 关键词:船用柴油机;连杆;断裂;装配 中图分类号:TK423.3 2 文献标识码:B 文章编号:1001—4357(2017)06—0053—04 0引 言 某型柴油机于2015年10月遭遇台风,导致海 2整机拆检情况 该船停靠码头后,将柴油机A排第四缸下部 观察孔拆下后发现:B排第五缸连杆弯曲变形,活 塞脱落,缸套开裂;附近曲轴及A排第四缸连杆 磨损严重。 水进入主机。柴油机制造厂维修人员上船排查后更 换了启动马达,但柴油机仍无法起动。进一步拆检 发现:涡轮增压器进气叶轮附件有锈蚀;缸套、连 杆、曲轴也有锈蚀。该柴油机出舱维修,更换进气 阀、主轴承轴瓦、曲轴、活塞、缸套、连杆轴瓦、 密封件,并于2016年7月装复。期间,船厂对主 机排气挡板及消音器进行了相应技术改造。柴油机 制造厂工程师随船两次试航,试验数据正常。 故障柴油机运回柴油机制造厂进行拆检。现场 拆解发现:气缸盖上的摇臂和气阀弹簧都没有锈 迹,气阀也没有锈迹;增压器涡轮叶片无锈迹,增 压器与柴油机排烟管连接口无锈迹;滑油无乳化变 质,滑油精滤器状况良好;B5缸连杆大头端固定 螺栓断裂且大头端盖断裂成两部分,连杆弯曲变 形;柴油机内淡水呈偏黄色且浑浊,淡水冷却主管 1 故障发生经过 该柴油机在2016年l0月10日上午8:41~12 :25运行的3 h 44 min内,正常;下午18:16~18 内部有锈迹,在接口部分有类似结晶物质,冷却缸 套的淡水管路接口锈蚀严重。 :54正常运行至38 rain时,突然停机并报警,机旁 控制面板显示滑油压力过低紧急停机,同时显示冷 3故障原因分析 根据柴油机故障现象和破损情况,初步分析可 能造成的故障原因如下。 3.1 外来水对B5缸“液击”造成连杆弯曲 却水温度高报警,冷却水位低报警。检查发现:柴 油机B5缸附近底部油底壳位置被击穿破洞,滑 油、淡水不断流出。至此该柴油机从上次维修完成 到此次故障发生共运行200 h。 经查,该柴油机起动前严格按照操作规程进行 “液击”是指高速流动的气体当遇有液体时, 由于液体受到冲击而不断向四处快速扩散,导致液 体不规律地打击设备、管道的内表面,而使设备剧 烈振动的现象。“液击”严重时可造成设备破裂、 了检查,确认正常后起动;备车至故障发生前,柴 油机各项指标正常,未出现异常。柴油机监控系统 记录的停机前后的参数见表1。 故障前后主要参数对比如表2。 对比发现:该柴油机滑油压力过低,冷却水温 度升高,与报警信号对应。 变形、错位等事故。如果柴油机气缸内有水,由于 液体的不可压缩性,进入气缸的水会受到运动部件 的挤压和冲击,对燃烧部件形成巨大的撞击力,而 且液体的反作用力通过活塞、连杆作用在曲轴上, 会对柴油机部件造成损坏,严重时会使整个柴油机 瘫痪。 ・54- 柴油机 第39卷第6期 表1 柴油机故障前后参数 转速/ A列排气 B列排气 A列冷却水 机油 齿轮箱 齿轮箱 机油压力/ 时间 (r・rain ) 温度/℃ 温度/℃ 温度/'E 温度/ ̄C 机油温度/ ℃ 压力/i工作油  ̄IPMPa a 18:16 520 58 59 50 47 36 4.23 2.69 18:17 505 90 92 51 50 37 4.18 2.82 18:18 499 97 10O 51 51 39 4.18 2.73 l8:19 500 89 88 52 52 40 4.21 2.69 18:20 500 85 83 53 54 41 4.21 2.65 l8:21 500 85 83 53 54 41 4.21 2.63 18:22 503 114 107 54 54 41 4.19 2.61 18:23 501 115 105 56 55 42 4.2 2.59 18:24 498 98 93 56 55 42 4.21 2.59 18:25 501 95 91 57 57 42 4.2 2.55 18:26 502 94 9l 57 57 42 4.21 2.53 18:27 508 145 l25 58 58 42 17.78 2.53 18:28 823 223 l89 61 60 41 l8.18 4.48 l8:29 1 006 303 268 65 68 41 18 42 5.33 l8:30 1 131 397 377 71 74 42 18,41 5.43 l8:3l 1 223 436 4l1 78 74 42 l8.53 5.42 】8:32 1 346 462 438 82 76 42 l8.65 5.56 18:33 1 469 476 467 83 79 43 18.86 5.69 18:34 l 648 607 608 85 79 43 18.94 5.92 18:35 1 644 614 611 86 80 44 18.87 5.79 l8:36 l 643 6l5 6l5 86 81 45 18.9 5.74 18:37 】646 6l7 617 87 8l 46 l8.82 5.75 18:38 1 642 618 618 87 81 46 18.88 5.69 l8:39 1 643 619 6l9 87 82 47 18.87 5.7 18:40 1 643 618 618 87 82 47 18.87 5.65 18:41 l 640 6l8 619 87 82 48 I8.88 5.66 18:42 】644 618 619 87 82 48 l8.87 5.62 18:43 l 641 618 619 87 83 48 18.85 5.65 18:44 1 642 619 619 87 83 49 18.86 5.64 18:45 1 639 621 620 88 83 49 18.86 5.6 l8:46 l 644 621 619 88 83 49 18.88 5.63 】8:47 1 641 621 621 87 83 49 18.85 5.6 18:48 1 645 621 619 88 83 49 18.87 5.59 18:49 1 647 621 621 88 83 49 18.84 5.66 18:50 1 643 619 619 88 83 49 18.86 5.59 l8:5l l 646 6l9 619 88 83 49 18.87 5.65 18:52 1 645 622 622 88 83 49 l8.87 5.59 18:53 1 644 618 619 88 83 50 18.86 5.62 18:54 1 641 621 621 88 83 50 18.86 5.54 18:55 O 527 519 99 83 49 3.88 O 根据本船柴油机辅助系统的配置情况,海水非 器,经排气弯管、排气挡板及放浪管后由舷侧排 正常进入柴油机的可能渠道只能是排气管路。柴油 出。排气消声器及水平管路沿排气方向向下倾斜, 机排气管布置如图1、2所示;排气管如图3所示。 排气挡板位于排气弯管下方,在接近排气出口的放 柴油机废气经排气波纹管后,汇合至排气消声 浪管前。柴油机工作时,排气的温度和压力较高, 薛 等:某J 汕机连 断 敞障娘 分析 存排气 力和排 瞍的作川下,海水尢法通过排 消 器 气管进入气缸( 海水进人排娴管到气缸的过 巾会I夫l1高温气化),海水/f 会倒 进入机 ;{ 饥 停机后,排气挡板h动父『寸J, 油机。现场勘验结 会仃海水进入柴 均 术 J 爪:气 和涡轮增 无积液痕迹;该柴油机敞障 ,』尤低液化报警, 添加淡水,滑油_尢乳化脱象 表2故障前后主要参数对比 叫I1_『】 主机转速/ ^刮 I{州 、列冷上¨ 9;Lifh  ̄JLfltI (I~miI1 ) 排 , I 州濉/、I: 水温/ : 3j/MPa 』逝/ t: l8:54 l 8:55 I 64l 0 62l 527 621 5l9 88 99 5 54 () 83 83 图3主机排气管示意图 综合以l 情况,¨ 以排除外来水“液击”造 成连杆弯『ffI的可能 3.2材料疲劳断裂或应力集中 r一一 蒸 …一 ~~ _ j ≥ 、  ,’…~一…… _。……… ’ 对连杆 盖和蝶怆进i亍火效分析,取远离断I I 处的试样,采用OES进行化学成分分析,具体结 表3 【4ll表3【lr以 川;:连杆 盖和螺柃rfI各 化学元素的含量箭 标准EN 10083—3:2006的 嘤求 …謇兰 … 镬 i置 暖 ● 取断裂的小段作 佯,按照标准ISO 6508一 l:2005列‘连杆压盖f¨螺栓进行芯部洛氏硬度测 , 果 表4 可见:连¨ 盖芯I_f=f5硬度较为均匀, … 图1 主机排气系统布置图 艇度ff【为28.7¨I/C;螺栓芯部硬度值为33.8 ItR(:,陔螺栓为非抓准螺栓紧同件,抗拉强度为 l 050~1 200 MPa,按照标准[SO 898—1:2013叶1螺 枪强度的推荐值,蝶怆的等级为10.9级,则螺栓 的 I+-部硬度值符合 求值(HRC=32~39) 收连杆 盖fIl螺检的芯部,按照标准IS() 6892一J:2009进行{ 仲试验,测试结果见表5和衷 6、连朴乐盖的抗j 强度和屈服极限分别为1 l()9 MPa和99l MPa, 项指标均符合EN 10083— 3:2006的芟求..螺栓的抗拟强度为1 093 MPa,符 合Is0 898—1:2013【fI 10.9级螺栓的要求;其断后 仲K牢和断后收缩 均满 EN 10083—3:2006和 图2主机排气管布置图(实船) IS()898—1:20l3的 求 表3 连杆压盖和螺栓的化学成分 样品 } Mo Ni 连仟 盖f 螺栓 O.23 0.23 1.59 , 柴油机 表4硬度测试结果 测试 硬度fIIf/HRC 项¨ 样。{fI 测试位 1 ’ - 3 平均仳 HI{I: 34CiNiMo6 部 28.7 28.3 29.1 28.7 l1R(: 螺栓 郝 33.3 34.1 34.0 33.8 HV0 3 螺栓 牙腻近丧 36l 359 35l 357 }1VO.3 螺拎 芷:部 3l9 329 309 3l9 表5 连杆压盖拉伸试验测试结果 项H I类型I Rm/MPa R /MPa 1pn  l率 A/% I半 需 f 1 ㈠㈣ l 引 l .。 l㈨% 表6嫘栓拉伸试验测试结果 测试 试样 托仲强度 屈服强度 断后伸K 断后收缩 项【_】 类型 R.. /MPa R. 2/MPa 豁4/% 摩Z 纵 托 J员】形 1 093 990 J3伸试佯 截而 .() 56% 『J : 能要求(EN 10083—3:2006) N 1()083—3:2016 l(×X)~】2(x] R  ̄>900 ≥ll ≥45% IS()898.1:20I3 ≥l 040 ≥940 ≥8 ≥44% 埘B5缸断裂的连仆人端和联接螺 进行宏观榆 测1j SEM分析,断[]平骼I_jJ姬偶丧而有清晰的疲劳 “哦壳线”( 4)、从“叭壳线”弯H11的方向推测, 裂纹魁从下方 f 腮. 4巾断裂连朴¨ 盖没有受 划弯川t变形和烧蚀迹象,这说川疲劳断裂发牛 连卡r 弯『{n变形之 连仟 盖断I j玻 【)(大过载Ix:/J: 蝶怆断¨疲 t t- 小过载 大,H连朴J{ 盖断u裂纹源 的变形 r 螺_柃倒m的变形 、 L乎.致,这说明 连杆 允发,}i断裂,随后螺栓断裂 蠢 图4连杆压盖和螺栓断口形貌 5址连”受)J ̄l*J7裂位 l,J 患 ,町 断裂化 I 化J 适朴JiGg_ ̄t、侧的倒 处,¨. 受力的轴线 』J 下,连f}:运行时受 邴化所受的力较 小,ffI从连卡r』 蔬裂纹源 丧 观察剑f,f=多做裂纹, }=L有变形特征,说明陔 受客部化断裂前受到较大 的力,表叫连杆运行时有异 ;同时,连杆压盖外侧 倒 处的应力较大,存长期运行后导致连杆压盖任此 处发生疲劳断裂,断裂之后破坏J 连杆和螺栓结构的 稳定性,致使螺栓承受J 人的 力,导致螺拴也发 生断裂 疲劳断裂是零件 交变 力反复作用下,m 于零件形状、 寸的突变以及材料的不均匀等原 , 零件表而或『人J部应力特圳大的点或材料有缺陷的 点,逐步肜成非常 l/ "似d J !J裂纹;裂纹尖端的严重应力 集中,促使裂纹逐渐扩眨,零件截面/f 断削弱;当裂 纹扩展刘一定程瞍,在偶然的超载冲击下,零件就会 沿削弱r的界面发 卜突然的晚性断裂: 图5 连杆压盖受力及断裂位置示意图 3.3维修过程中装配或有缺陷 该柴_『』}I机于事故发牛前曾进行过维修,维修时更 换_r_活塞、曲轴、进气阀、主轴承轴瓦、缸套、连杆 轴瓦、密封件等 从维修完成到此次故障仪运行了约 200 I1l故分析认为:该柴油机存更换活塞、曲轴时, 操作、 岂和装配过程中可能仔任缺陷,柴油机运仃 一段时『廿J后,该缺陷造成连 卜端盖螺栓斜切断裂, 导致下端盖断裂,引起其它部件二次损坏 4 结 论 通过分析梳理lIf能造成柴油机连杆断裂的各关 联环节以及综合柴油机现场拆检助验结果,僻…结 论:材料疲劳断裂或维修时装配缺陷导敛连朴卜端 盖断裂,引起其它部件一次.tb1.f,l: 连朴足柴油机的匝要零件, 质址的好坏决定 柴油机的整体性能 为了保障柴汕机的正常 作,应定期埘连杆币lI连朴螺栓进行保养和枪金 参考文献 『I]术 舶柴fItI ̄}L【M].』匕 :人I屯交迎It 5版} 2008. 『21刘鸿殳 ‘ 04・ 

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